el beagle 2 era una nave espacial británica del aterrizaje fracasado que formó la parte la misión 2003 de Mars Express de s de la Agencia Espacial Europea del '. No se sabe para seguro que el lander alcanzó la superficie marciana; todo el contacto con él fue perdido sobre su separación de Mars Express seis días antes de su entrada programada en la atmósfera. Pudo haber faltado Marte en conjunto, haber saltado de la atmósfera y haber entrado una órbita alrededor del sol, o haberse consumido durante su pendiente. Si alcanzó la superficie, pudo haber golpeado demasiado duro o apenas simplemente fall entrar en contacto con la tierra debido a una avería de menor importancia.
" el beagle del HMS era la nave que tomó el Darwin en su viaje en todo el mundo en el 1830s y llevado a nuestro conocimiento sobre vida en la tierra que hacía un salto de Quantum verdadero . Esperamos que el beagle 2 del haga la misma cosa para la vida en el Marte . "
Un punto en 10.6°N, 270°W en el Isidis Planitia, un lavabo sedimentario plano grande que cubre el límite entre las montañas antiguas y los llanos norteños de Marte, fue elegido como la plataforma de aterrizaje. Se esperaba que el lander funcionara por cerca de 180 días y una misión extendida de hasta un año marciano (687 días de la tierra ) era posible pensado. Los objetivos del lander del beagle 2 del eran caracterizar la geología de la plataforma de aterrizaje, la mineralogía, la geoquímica y el estado de oxidación, las características físicas de la atmósfera y las capas superficiales, recoger datos sobre la meteorología marciana y la climatología, y buscar para las firmas posibles de la vida.
Pillinger fijó un consorcio para diseñar y para construir el beagle 2. Los miembros principales y sus responsabilidades iniciales eran:
Universidad abierta - líder del consorcio y experimentos científicos
Universidad de Leicester - gerencia de la gestión del proyecto, de la misión, operaciones equipo del vuelo, gerencia del instrumento, y experimentos científicos
Astrium - socio industrial principal
Martin-Panadero - sistema de la entrada, de la pendiente y del aterrizaje
Logica - software de la travesía, de la entrada, de la pendiente y del aterrizaje
SciSys - software del segmento de tierra y del lander
Universidad de País de Gales, Aberystwyth - brazo robótico
En 2000, cuando la fase de desarrollo principal comenzó, Astrium asumió el control la responsabilidad de la gerencia de programa, y Leicester asumió la responsabilidad de la gerencia de la misión que implicó las preparaciones para el lanzamiento del poste de las operaciones y el centro de control de operaciones.
En un esfuerzo para publicar el proyecto y para ganar la ayuda financiera, sus diseñadores buscaron y recibieron el endoso y la participación de artistas británicos. El indicativo de la misión fue compuesto por la falta de definición de la venda, y la “tarjeta de la prueba” (placa de la blanco de la calibración) prevista para las cámaras y los espectrómetros de calibración del beagle 2 después del aterrizaje fue pintada por el Damián Hirst .
El centro de control de operaciones de Lander (LOCC) fue situado en el centro de espacio nacional en el Leicester, de el cual la nave espacial era controlada, y era visible al público que visitaba el centro. El centro de control incluyó los sistemas operacionales para controlar el Beagle-2, las herramientas de análisis para la ingeniería de proceso y la telemetría científica, las herramientas de la realidad virtual para preparar secuencias de la actividad, los sistemas de comunicaciones, y el modelo de la prueba de tierra (GTM). El GTM fue abarcado de las varias estructuras de los sistemas Beagle-2, recogidas juntas para proporcionar un sistema completo de electrónica del lander. El GTM fue utilizado casi continuamente para validar los comandos de la ingeniería y de la ciencia, de ensayar la secuencia de aterrizaje, y de validar el software a bordo.
Además, el beagle 2 del fue equipado de un pequeño " " del topo ; (Herramienta de la cara interior planetaria, o PLUTO), ser desplegado por el brazo. PLUTO tenía un mecanismo comprimido del resorte diseñado para permitirle moverse a través de la superficie a un índice de cerca de 1 cm cada 5 segundos y madriguera en la tierra y recoger una muestra subsuperficie en una cavidad en su extremidad. El topo fue atado al lander por un cable de transmisión que se podría utilizar como torno para traer la muestra de nuevo al lander.
El lander tenía la forma de un tazón de fuente bajo con un diámetro de el 1m y una profundidad de 0. La cubierta del lander fue abisagrada y abierto doblada para revelar el interior del arte que sostiene una antena de la frecuencia ultraelevada, el brazo largo de la robusteza de 0.75 m, y el equipo científico. El cuerpo principal también contuvo la batería, la electrónica de las telecomunicaciones, y la unidad central de proceso, los calentadores, y los artículos adicionales de la carga útil (los sensores de la radiación y de la oxidación). El más futuro de la tapa sí mismo revelado para exponer cuatro órdenes solares en forma de disco el paquete del lander tenía una masa de 69 kilogramos en el lanzamiento pero el lander real habría sido solamente 33.2 kilogramos en el momento del aterrizaje.
El segmento de tierra sí mismo fue derivado del núcleo del software de la Agencia Espacial Europea conocido como SCOS2000. En armonía con el tema del bajo costo de la misión, el software de control era el primer de su tipo desplegado en un ordenador portátil.
Después de la desaceleración en la atmósfera marciana, los paracaídas debían ser desplegados y cerca de 1 kilómetro sobre los sacos hinchables grandes superficiales era inflar alrededor del lander y protegerla cuando golpeó la superficie. Se esperaba que el aterrizaje ocurriera aproximadamente el 02:45 UT el 25 de diciembre (9: P. EST 24 de diciembre 45). Después de que aterrizó los bolsos fueran supuestos para desinflar y la tapa del lander era abrirse. Una señal fue supuesta de ser enviado al Mars Express después de que el aterrizaje y otro la mañana (local) próxima para confirmar ese beagle 2 del sobrevivieran el aterrizaje y la primera noche en Marte. Una imagen panorámica de la zona de aterrizaje entonces fue supuesta para ser tomada usar la cámara estérea y un espejo móvil, después de lo cual el brazo del lander habría sido lanzado. El brazo del lander era desenterrar las muestras que se depositarán en los varios instrumentos para el estudio, y el " mole" habría sido desplegado, arrastrándose a través de la superficie a una distancia de cerca de 3 metros del lander y madriguera debajo de rocas para recoger las muestras del suelo para el análisis.
El gobierno británico pasó más que £22 millón (el US$ 40 millones) en el beagle 2 del, con el resto del £44 total millón (US$80 millón) que venía del sector privado.
Las tentativas fueron hechas a través de enero y febrero 2004 de entrar en contacto con el beagle 2 del usar el Mars Express . El primer de éstos ocurrió el el 7 de enero, 2004, pero terminó en falta. Aunque las llamadas regulares fueran hechas, la esperanza particular fue puesta en la comunicación que ocurría el el 12 de enero, cuando el beagle 2 del fue preprogramado para esperar que la punta de prueba de Mars Express del vuele por encima, y el el 2 de febrero, cuando la punta de prueba fue supuesta recurrir al modo pasado del respaldo de la comunicación: Autotransmit. Sin embargo, no se estableció ninguna comunicación nunca con el beagle 2 del .
El el 31 de diciembre, el 2003, fue divulgado que un cráter fue fotografiado en el centro de la plataforma de aterrizaje de la blanco. Fue creído original que éste habría podido ser el lugar de reclinación final del beagle 2 del, el arte incapaz de transmitir de la sombra de las paredes del cráter; sin embargo, las imágenes higher-resolution refutaron más adelante esta teoría.
El beagle 2 del fue declarado perdido el el 6 de febrero, 2004, por el consejo de administración del beagle 2 del . El el el 11 de febrero, ESA anunció que una investigación sería llevada a cabo en la falta del beagle 2 del .
Las faltas en misiones en Marte son comunes. En fecha 2006, de 37 tentativas del lanzamiento de alcanzar el planeta, solamente 18 han tenido éxito. Ver el supuesto Marte maldecir para los detalles.
En febrero de 2005, los comentarios de siguiente de la Cámara de los Comunes el seleccionan a comité sobre ciencia y tecnología, el informe fue hecho público, y la universidad de Leicester publicó independiente un informe de misión detallado, incluyendo modos de fallo posibles, y un " learned" de las lecciones; folleto.
En 2007 el centro espacial y el Colin de Johnson Pillinger anunciaron planes para poner en marcha una versión actualizada del beagle 2 atado a una misión del lander de la luna.
El concepto para la misión del beagle 2 del aparece en el cinematográfico de los transformadores lanzado en 2007, que representa inexacto el beagle 2 como NASA - vagabundo lanzado . La falta de la misión es atribuida a la destrucción del vagabundo por un Decepticon . En la película, el beagle 2 fue funcionado según se informa por 13 segundos, antes de ser destruida por el Decepticon. Un cuadro de ser extraterrestre fue tomado y la incidencia fue mantenida secreta al público. Aunque, el beagle 2 se retrate como Rover con ruede adentro la película, cuando de hecho era una punta de prueba inmóvil. La bahía de Michael del director quiso siempre incorporar el incidente en una de sus películas.
En el nuevo Sunstorm del por el Arturo C. Clarke y el Stephen Baxter un vagabundo de Marte se nombra para el beagle 2 del .
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